当前位置: 爆破材料 >> 爆破材料优势 >> 事故报告1250余吨高温铁渣炉料夺走5
年6月22日7时55分许,辽宁省营口市营口钢铁有限公司炼铁厂一号高炉在生产过程中炉缸烧穿,液态铁渣遇冷却水发生喷爆,引发灼烫事故,造成5人死亡、4人受伤,直接经济损失约.27万元。
近日,辽宁省应急管理厅发布该起事故调查报告。
事故调查组认定,辽宁营口钢铁有限公司一号高炉“6·22”较大灼烫事故是一起因超强度冶炼导致炉缸严重侵蚀、烧穿引发的生产安全责任事故。
事故直接原因
营口钢铁在事故高炉西出铁口主沟漏铁,泄漏的铁水将用于实时监测炉缸温度的热电偶信号参数电缆烧毁,在没有监控数据保障的情况下,冒险蛮干,致使炭砖已经被侵蚀殆尽的炉缸烧穿;事故发生后,组织人员疏散、救援不力,造成重大人员伤亡。
经综合分析认定:事故高炉炉缸耐材侵蚀严重,未根据实际炉况及时停炉大修,依然采用高强度冶炼;长期对高炉本体安全监测参数管理缺失;薄弱处耐火材料侵蚀殆尽,导致高温铁水烧损冷却壁漏水,冷却水与铁水接触迅速汽化发生爆震,进一步熔蚀灌浆层和炉壳,诱发炉缸烧穿;从炉缸喷出的高温液态渣铁烧漏炉基区域冷却水管,泄漏的冷却水与覆盖的液态渣铁接触发生剧烈爆炸。
事故高炉喷爆部位炭砖侵蚀情况图
经现场勘察:炉缸烧穿喷爆部位北侧原本mm的炭砖被侵蚀至mm至mm,最薄弱处已被完全侵蚀;炉缸烧穿喷爆部位南侧基本在mm至mm,最薄弱部位炭砖仅剩mm左右;高炉炉缸南侧出现大范围内环向疏松夹层,根据疏松层取样检测结果:炉缸环炭环裂疏松层中含有钾、钠、铅、锌有害金属元素总含量40.01%,其中锌含量高达37.71%。渗透到炭砖微隙内部的金属锌在高温环境下被氧化后体积膨胀,在炭砖内部产生内应力,使炭砖砌体在竖直、水平方向产生较大的体积膨胀,破坏了炭砖组织,引起炭砖粉化、蓬松,形成炭砖环裂疏松层。
事故高炉炉缸南侧环向疏松夹层
事故间接原因
1.炉役末期高强度冶炼导致炉缸侵蚀严重。
营口钢铁在事故高炉炉役末期,未有效采取降低冶炼强度、加强炉底炉缸侵蚀情况监测、定期钒钛矿护炉等措施,无视设计指标和设计限值进行强化冶炼以实现高产量。事故高炉采用的高顶压和高富氧强化冶炼操作,虽然有利于提高产量,但对炉缸工况产生不利影响。
一是加剧了渣铁对耐火材料的冲刷侵蚀,尤其是炉缸区域耐火材料的侵蚀。
二是使得炉底、炉缸承受更高的热应力和渗透作用,导致高温熔融物、高温煤气窜入耐火砖缝隙,极大地加剧了耐火材料侵蚀进程。炉役末期高强度冶炼是造成本次事故的根本原因。
2.无视安全监测数据,盲目冒险作业。
营口钢铁规章制度不健全,未按规范要求建立《炉缸、炉底冷却水温差及热流强度的控制范围和处理办法》,对炉缸、炉底冷却水温差及热流强度等参数管理无章可循,岗位操作人员、技术负责人员对高炉监测数据不
转载请注明:http://www.aideyishus.com/lkgx/7862.html